汽车轻量化趋势下,铝合金在结构件冲压成形中的应用分析

频道:‌冲压模具 日期: 浏览:2

1.引言

汽车工艺的进步使得节能环保问题备受瞩目,特别是汽车轻量化,这一技术对于提升燃油效率、减少二氧化碳排放带来的环境污染至关重要。实际上,汽车轻量化主要涉及车用材料的轻量化,而在此过程中,复合材料、高强度钢板、铝镁合金等新型材料的应用起到了至关重要的作用,它们在确保结构强度的同时,显著降低了车辆的整体重量。近些年,高端车型中,铝合金的应用量呈现出显著上升的趋势。这种材料不仅机械性能优越,密度较低,还拥有耐高温、抗腐蚀以及抗蠕变等特性。在降低汽车自重的条件下,铝合金完全能够达到对汽车性能的预期要求。尽管铝合金压铸件成为了汽车工业的热点,但一些结构件乃至外板件也开始尝试采用这类材料进行冲压成型。本研究对具有代表性的铝合金结构部件进行了深入剖析,并据此归纳出了铝合金普遍的成型特性。

2.制件及材料性能分析

2.1制件分析

图1展示了某款家用轿车的结构部件,该部件由铝合金厚板制成,其形状较为特别,加工过程中难度较大,对加工精度有较高要求。此外,该部件的模具开发周期较短,但技术含量和制造难度均较高,且缺乏可供参考的类似经验,因此方案实施过程中存在较大的风险。

该制件定位的基准RPS点位于侧面D7MM孔、一个D8MM孔以及顶面另一个D7MM孔。翻边部分共有5个冲孔和2个压窝凸台。对于2-D8MM孔、2-8.2MM凸台以及D7MM孔,它们的位置公差要求较高,因此只能采用侧冲方式;而2D8.2MM压窝凸出朝外,需要设计成往复式斜楔才能实现。该制件顶部存在三个冲孔,其冲压角度为20度,其中2-D7MM孔的精度要求较高,需分别于两个工序中完成。制件轮廓线的公差控制在±0.5MM范围内,故2.5MM厚的板材在冲裁时,其修边展开面所形成的斜角不宜过大。此外,端面翻边的尺寸高达52MM,而圆角仅为R6MM,至于材料在端头处的流入量是否充足,还需进一步研究分析。拉伸如果不能成功,能否大胆采用整体翻边必须认真考虑。

2.2材料性能

该制件所选用的材料型号为EN485-AW-5754-O/H111,其厚度达到25毫米。这一牌号源自德国,其中EN485-AW代表铝材料的性能标准编号,5754则对应着化学符号标志系统中的AMGY代号。O/H111则是对材料状态的标识,O表示退火状态,而H111则意味着该材料在经过最终退火处理后,还进行了适当的加工,但其硬化程度较低,远不如HLL。该材料的力学性能指标如下:抗拉强度介于190至240兆帕之间;屈服强度不小于80兆帕;延伸率需达到16%以上;布氏硬度应为52。对比常规汽车结构件所用材料,该材料虽然抗拉性能不强,但其厚度较厚,延伸率仅为DC钢的一半。在成形过程中,需确保有充足的给料,并在工艺补充时尽量减少材料流动的爬坡和弯折,以便于成形并减少冷作硬化及板料变薄的趋势。在硬度和抗拉强度方面,FJ硬铝与软铝之间的差异,可作为确定冲裁间隙和回弹角度的参考。此外,若对制件表面质量要求较高,则在使用模具材料时需注意减少制件表面的划伤。

3 冲压方案的确定

3.1方案分析

依据制件的具体特性,我们可以挑选拉伸或是成形这两种不同的处理方式。拉伸工艺对材料有较好的控制能力,不过完成端面拉伸后,必须进行两次修边处理,这会导致交接处存在一定的难度,且整个工序较为繁琐。而采用成形方案,虽然存在翻边和叠料的风险,但能够有效简化工序流程。

方案一涉及多个步骤:首先进行拉伸操作(OP10),接着执行修边工序(OP20),随后进行翻边处理(OP30),紧接着是侧修边并冲孔(OP40),然后再次进行侧修边冲孔(OP50),最后完成侧冲孔压窝(OP60)。具体步骤可参照图2。

方案二涉及的操作流程为:首先进行落料冲孔(OP05),随后进入成形工序(OP10),再进行修边冲孔(OP20),接着是翻边整形(OP30),之后是侧修边侧冲孔(OP40),最后是侧冲孔压窝(OP50)。具体步骤可参照图3。

3.2CAE分析

为确保方案的可信度,我们分别对两种方案的成型工艺实施了计算机辅助工程分析。

方案一,在制件端面A区域出现了裂纹,而B区域材料的减薄程度已高达30%(详见图4)。经过对拉伸板料进行裁剪以及调整压料力,端头开裂问题有所缓解,然而材料的减薄问题依旧严重超标,并且在同一成形区域内,出现了明显的皱纹倾向(见图5)。

方案二中,制件端面经过两道成形工序,首先形成较深的顶部凹槽,随后进行周向翻边(如图6所示)。该制件的翻边形状颇为独特,尤其是端头翻边面的高度难以精确控制,侧面翻边断面的精度也有特定要求。通过成形分析,发现翻边后的端面在c、d位置(如图7所示)材料有所增厚,出现了堆积。对修边线进行调整并重新计算后,尽管积料形状有所改善,但材料增厚趋势依然存在。

3.3方案确定

模具 压料板 冲压板材厚度_汽车轻量化铝合金成形特性_铝合金结构件冲压工艺分析

对比分析两个方案后,我们发现方案二在实施上更具可行性;同时,针对该方案存在的不足,我们可以在L安排中采取相应措施,要么规避,要么进行优化。

定位精度不稳定。具体操作为:在材料基本不发生位移的区域进行定位孔的冲压(详见图8)。

端头翻边材料存在积聚的设想。针对此问题,我们需采取以下措施:首先,对落料轮廓进行优化调整;其次,运用软件进行精确计算;最后,在冲压环节进行试验以确定最佳方案。

翻边断面的精度要求较高,而与型面垂直度的保持较为困难。为此,我们采取了以下处理措施:首先,对落料轮廓进行修改(如图8所示),其次,在后道工序中增设了局部斜楔修边环节,这一步骤同时还能完成斜楔冲孔的操作。

4方案实施及问题总结

在执行该方案的过程中,由于其中存在一些难以兼顾的环节,加之这是首次对这种材料的冲压操作,缺乏实践经验总结,故而暴露出了一些实际操作中的问题。

落料线与修边线连接处存在问题:落料部分处于平坦状态,而修边则是在经过一次拉伸后进行,为了确保大面积的覆盖,导致与落料线的交界处形成了15°的夹角。对于小于30°的斜面,对修边刃口的影响并不显著,然而在厚板料的冲裁断面上,却会出现误差(如图9所示)。也曾思考过将材料切割成完整的轮廓形状,然而,由于在成型过程中修整边缘的线条难以把握,尤其是进行第二次翻边时更是如此,这可能导致工件在定位时发生微小的移动。为此,我们采取了增加交接工艺缺口的方法,以改善这一状况。

翻边镶块表面累积了杂质,当冲压达到一定次数后,翻边工序件的表面出现了轻微的划痕。经检查,翻边镶块的淬火硬度以及表面粗糙度均符合设计规范。然而,划痕的产生并非源于淬火硬度或表面粗糙度,而是因为该铝合金材料的硬度不足,在冲压过程中产生了较明显的发热,导致凹模镶块上形成了积屑。在清除积屑之后,通过在冲压过程中添加润滑油,划痕问题得到了暂时的缓解。针对这类现象,要求对镶块进行表面TD强化处理。

压窝状态不尽如人意,侧冲压窝过程中,我们发现压窝尺寸并未符合图纸所示(参见图10A)。在凸模尺寸设计时,我们主要考虑了料厚等距,然而在实际冲压过程中,该材料的局部胀形性能并不理想,这导致了凸台外形未能成功压出。为此,我们通过重新设计凸模尺寸并进行了试冲,当达到图10B所示的尺寸时,压窝状态变得相对理想。

修边线的确定存在难题,除了第一条提到的问题之外,C、D区域(如图7所示)的翻边形状也难以确定。该区域由于翻边变化显著且形状独特,大量材料在此受到挤压,即便是微小的调整,也会导致C、D区域翻边后的较大变化。若左右区域的调整不均匀,则可能引起E端面的倾斜。因此,对于修边线的调整,必须分阶段逐步实施,增加更多的控制点,并且经过多轮试验,以保证轮廓能够与检具相吻合,同时确保E处端面保持平行状态。

制件在翻边后,需依据材料特性确定其回弹角度,理想范围应在3°至5°之间。据此,在制定方案时,已将翻边工序的回弹角度设定为2°。然而,实际冲压过程中,翻边的回弹角度却未达到预期,仅有不足1°,且在局部区域甚至出现了翻边过于紧密,导致与凸模贴合过紧的情况。为加深验证,我们取自相同材料的代表性制品进行测试,结果显示在R值介于2至3之间时,竟出现了1至2度的反向回弹现象,且该回弹角度随着R值的增大而逐渐减小。鉴于制品的翻边半径R值不可调整,我们通过适当扩大翻边间隙,成功实现了所需的翻边形状。针对该材料的这一特性,在未来的模具设计中,我们应提前予以充分考量。

根据材料特性,铝制件在冲裁时,经查最小间隙应为0.09毫米,然而实际操作中,冲裁端面的光亮区域占比高达70%至80%,表明此间隙过小。为此,我们逐步减小凸模尺寸,并通过试验确定,合理的单面冲裁间隙应为0.2毫米(料厚为25毫米)。此外,由于废料切刀处的修边顺序不一,导致产生了较大的塌角现象(见图L1)。通过降低刃口的高度差异,刃具的锋利度得到了一定程度的提升。对于质地柔软且厚度较大的材料,为了完全消除塌角现象,建议在未来的模具设计中采用图12所示的废料切割刀型,这样更为适宜。

5结束语

经过对比分析和CAE计算得出的冲压工艺方案,在经过实际生产验证后,成功冲压出符合要求的制件,其尺寸精度和表面质量均满足设计标准(见图13)。这一整体边成形的构想,为类似制件的冲压方案制定提供了新的思路。铝合金材料的应用前景十分广阔,而对该材料首次接触的经验总结,将为后续项目的顺利进行提供宝贵的参考。