上汽乘用车郑州基地冲压模修团队:故障处理与降本增效的先锋

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“模修,模修,201模具感应器故障。”

“收到,马上到。”

上汽乘用车郑州基地整车一厂冲压车间,有一支特别的团队,那就是冲压模修团队,他们活跃于此。他们不只是故障处理的诊断师,更是降本增效的先锋队。这个团队与时间赛跑,奋斗在生产一线。它守护着车间模具,为冲压件生产提供坚实保障。并且,他们是精益改善的实践者,把降本增效理念融入工作的每一个环节。

工具改造,降本增效显成效

哎,充氮装置怎么又坏掉了,模修班组传来了一声抱怨,冲压模具通过氮气弹簧当作压力源,氮气弹簧消耗量很大,并且成本较高,为了节约备件成本,模修工段买了充氮装置,用来给漏气弹簧充气,充氮装置旋钮由于使用比较频繁,时常损坏,而且该型号旋钮厂家没有备件提供,没办法维修,只能进行更换,难道因为这个小旋钮就要更换整个充氮装置,太浪费了,咱看看能不能对它进行改造,模修工段长感叹道 。他着手展开对该装置工作原理的学习,心怀着通过改造内部构造使旋钮作用得以替换的期望。历经深入探究以及试验,他们于原有充氮装置上精妙地进行支撑架焊接,并且增添了螺栓装置,依靠对螺栓的旋转来施加压力,借此达成了功能的正常化。一项微小的改造,不但节省了购买充氮装置的高昂成本,更彰显了团队在降本增效层面的智慧与决心。

冲压车间快速换模改善案例_冲压模修团队_模修降本增效案例

技术革新,生产优化见真章

模修,模修,对讲机里传出生产设备操作员工那急切的声响,紧接着就瞧见模修师傅快速来到生产现场,把压机打开,进到模具里面,一番询问之后,压机再度启动,生产恢复成正常状态。然而在返回班组的途中,两位模修师傅好像在讨论着什么,原来这次故障乃是某快换机构于工作当中功能失效,这种情形在其他模具故障履历里也曾出现过,能不能杜绝这类问题呢?说做就做,模修工段组成人员开始了尝试,增加压机通气,却出现数据干涉状况,失败了!参数数据被优化,压力有关,零件报废率上升,又一次失败出现!然而,两次失败情况之下,他们未被使气馁,他们和工程师一同进行头脑风暴,从成本、质量、效率等多个角度出发确定优化方案,把切换机构气缸改变成带有自锁装置气缸,这样既能对功能稳定性予以保证,又能够使成本降低。经过项目调试、批量生产验证,模具在经过改善后,功能达到稳定可靠状态 。

多年来,郑州基地整车一厂冲压模修团队,始终秉持一种工作理念,这种理念是“创新高效、勇于担当”,通过多种方式不断提升团队实力,这些方式是经验积累、学习培训和师徒带教等,他们深入现场,把创新改善的方法应用到实际问题解决当中,为车间成本控制作出了卓越贡献,为车间精细化管理作出了卓越贡献,他们的多个创新课题在各层级比赛中屡次获得荣誉,成为公司降本增效工作的榜样。

书记微评

行业“内卷”情况愈发严重,各大车企将“血拼”价格当作常态,这迫切促使我们去追求更为极致的成本竞争力。郑州基地当中,整车一厂冲压模修团队敢于担当、主动有所作为,他们擅长于从习以为常的状况里发现降本机会,能从一分一厘处把降本增效切实落实到位,对此我给予他们点赞。即便不汇聚众多小水流,就无法形成江海,降本增效需要我们在每个岗位上,通过点点滴滴、持之以恒的努力来达成。

上汽乘用车党委书记 徐文晖